該項目在山東華星石油化工集團有限公司非臨氫改質(zhì)裝置的成功運行,解決了裝置存在的以下問題:
1、 解決裝置穩(wěn)定性差。
2、 能耗大。
3、 產(chǎn)品質(zhì)量跟需求差別大。
4、 經(jīng)濟效益差。
5、 原料改為抽余油(加氫石腦油進重整)
本次改造的技術(shù)方案:
?。ㄒ唬Q熱流程優(yōu)化
裝置存在問題:
1、設(shè)計進脫重罐溫度為110℃,實際為75℃左右, 溫度過低造成進脫重罐物料量非常大,大量輕組分物料進入脫重塔,造成脫重塔底負荷過大
2、脫重塔底再沸器大量物料二次汽化,浪費反應器出口較多高溫熱源,最終造成換后溫度過低。
3、提高進脫重罐溫度后,由于設(shè)計流程是有脫重罐---空冷器,大部分熱量經(jīng)過空冷器、水冷器進行冷卻,造成能耗浪費。而原料換后溫度較低,造成加熱爐超負荷較大
改進措施:
1、將(E101B/E101D)調(diào)整至脫重罐后,回收熱量 。
2、新增一臺E103換熱器(增加換熱面積)提高換熱終溫,降低加熱爐負荷,降低燃料能耗 。
改進后指標:
1、改造后進脫重罐溫度控制110℃,脫重塔運行穩(wěn)定。
2、改造后進脫重塔物料減少,節(jié)省了反應器出口高溫熱量,進而通過E103提高了換后溫度。
3、改造后 提高進脫重罐溫度后,多余熱量通過脫重罐后換熱器(E101B/ E101D)回收,減小了空冷器、水冷器負荷。保證了換后溫度,減少了加熱爐負荷,節(jié)省了大量燃料氣
(二)凝結(jié)水余熱利用流程優(yōu)化
裝置存在問題:
現(xiàn)裝置運行中熱平衡存在問題,造成加熱爐負荷過大,裝置能耗較高
改進措施:
1、利用汽油加氫裝置凝結(jié)水對原料進行預熱
2、節(jié)省反應器出口高溫熱源
3、用凝結(jié)水低溫熱置換反應器出口高溫熱源,提高加熱爐進料溫度。
改進后指標 :
1、改造后進脫重罐溫度為:120-150℃ ,汽油干點完全可控(200-205)
2、提高了換后溫度,改造后熱爐只需加熱原料30℃左右(原來需加熱100℃)
3、比原設(shè)計裝置能耗35kgEO/t降低了20.08kgEO/t至15.15kgEO/t 。
節(jié)省了1204.8萬元費用。
?。ㄈ嵤┲械碾y點及處理
裝置存在問題:
1、汽油加氫凝結(jié)水進裝置后的壓力不太穩(wěn)定。造成原料換熱器溫度難控制。
2、本裝置穩(wěn)定塔底再沸器凝結(jié)水熱回收壓力較低,無法再次利用。
3、裝置凝結(jié)水罐液位無法控制。(蒸汽壓力波動較大,凝結(jié)水罐壓力較低,凝結(jié)水管網(wǎng)壓力不穩(wěn)定)
改進措施:
1、DCS優(yōu)化控制點,實現(xiàn)跨流程控制(雙閥控溫)。
2、將加氫凝結(jié)水與本裝置凝結(jié)水流程打通實現(xiàn)共用。DCS加控制點實現(xiàn)進出裝置凝結(jié)水平衡控制(雙閥控量)。
3、凝結(jié)水罐頂加穩(wěn)壓系統(tǒng),實現(xiàn)凝結(jié)水罐壓力穩(wěn)定(儲能器原理)。(以前準備增加凝結(jié)水外送系統(tǒng)
改進后指標 :
1、進脫重罐溫度穩(wěn)定可控,120-130℃根據(jù)汽油干點調(diào)整。
2、各相關(guān)溫度控制穩(wěn)定,進出裝置凝結(jié)水量穩(wěn)定可控。
3、凝結(jié)水罐液位穩(wěn)定可控
?。ㄋ模┓磻鲀?yōu)化操作后產(chǎn)品質(zhì)量對比
裝置存在問題:
1、生產(chǎn)周期太短 (設(shè)計45天,實際40天)
2、產(chǎn)品質(zhì)量辛烷值在83左右較低,烯烴含量在7%左右,較高芳烴16% 較低
改進措施:
1、進料方式改為;全部反應器頂部進料,充分利用催化劑活性。
2、優(yōu)化反應過程控制。 (合理控制氣速)
3、優(yōu)化穩(wěn)定塔、脫重塔控制
改進后指標:
1、生產(chǎn)周期80-90天
2、產(chǎn)品質(zhì)量變化辛烷值在91,較高烯烴含量在0.4% 較低芳烴27.4%較高.
改造前后產(chǎn)品質(zhì)量提升產(chǎn)生的效益:
改造前改質(zhì)穩(wěn)定汽油辛烷值83,改造后辛烷值91,按每個單位辛烷值差價70元計算,每噸改質(zhì)汽油價格差價為560元,每年汽油產(chǎn)量最少為6萬噸,產(chǎn)生的效益為3360萬元。
(五)反應器優(yōu)化操作后減少的能耗
裝置存在問題:
1、反應周期 45天
2、再生時間 12天
3、再生能耗較高、次數(shù)較多
改進措施:
全部改為反應器頂部進料,充分利用催化劑活性,優(yōu)化反應器控制方案,控制反應深度。
改進后指標:
1、反應器再生周期延長到80多天(實際運行天數(shù))。反應器生產(chǎn)運行周期延長了40多天,催化劑再生一次12天。
2、每年兩個反應器共減少6次再生。
每年節(jié)省能耗費用:4016×3000=1204.8萬元
每年節(jié)約再生費用共:96.228萬元
全年裝置共節(jié)能:1301.028萬元
本項目屬于技術(shù)改造,圍繞裝置存在的問題我們進行了詳細的研究分析,并制定了技改方案。此方案可用于同類裝置。而且實施后,裝置穩(wěn)定性增強,能耗大幅降低、產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,經(jīng)濟效益大幅提升。
李永文;孫學義;徐興昌;蔣志軍;劉銀堂;趙海云
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單位名稱: |
山東華星石油化工集團有限公司 |
聯(lián)系人: |
孫廣輝 |
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單位地址: |
山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn)濰高路1號 |
聯(lián)系電話: |
13864747175 |
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郵箱: |
13864747175@163.com |