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  成果名稱 完成單位 批準登記號/報告編號
  高純無水氟化氫綠色關鍵工藝與集成應用 福建省龍氟新材料有限公司 202301003018
成果簡介
無水氟化氫生產的主流方法是螢石粉+硫酸法,生產過程會產生大量多余的熱煙氣和工藝尾氣、爐窯尾氣、廢渣粉塵氣及處理廢水。目前行業(yè)內普遍做法就是將多余的熱煙氣和各種尾氣用逐級水洗+逐級堿洗處理后向外排放,其局限是余熱、尾氣和廢水資源外排浪費,在螢石礦資源有限的情況下,如何提高螢石粉原料轉化率、熱煙氣余熱資源利用、尾氣資源利用及廢水零排放,實現(xiàn)生產過程綠色環(huán)保、高效和安全是氟化工企業(yè)的當務之急。
為了實現(xiàn)高純無水氟化氫安全高效的綠色制造,成果完成單位針對螢石粉+硫酸法的技術局限,先后開展了氟化氫生產過程氟石膏渣返渣、多余的熱煙氣回收循環(huán)利用、工藝尾氣、爐窯尾氣和廢渣粉塵氣及處理廢水回用工藝技術研究,形成了多項安全高效和節(jié)能減排綠色關鍵工藝,并將綠色關鍵工藝在2#線和3#線上集成應用進行綠色技術改造,實現(xiàn)尾氣、廢水和廢物的循環(huán)利用,取得良好成效,并獲得福建省綠色工廠認定。主要創(chuàng)新成果如下:
1.自主研發(fā)了新型高效自動混酸裝置及在線監(jiān)測系統(tǒng),大幅提高了多種酸混合效率及混合均勻性和穩(wěn)定性,使混酸濃度不均勻度≤1%,轉爐物料得到充分反應,減少了物料浪費。
2.研究并揭示了內返渣反應機理,設計開發(fā)了新型多段式反應攪拌螺帶、攪拌與碾碎雙功能的分段布置式攪籠技術,使爐尾出料端的部分熱爐渣返回爐頭與新添爐料一起進入回轉反應爐中反應,結合優(yōu)化反應條件,使螢石粉原料轉化率97.6%,比優(yōu)化前提高了2.3%,實現(xiàn)廢渣資源化利用。
3.設計開發(fā)了反應轉爐煙氣夾套端面臺階式石墨塊鑲嵌密封技術,解決了傳統(tǒng)密封端面易變形引發(fā)漏氣的安全問題。
4.自主設計開發(fā)了反應轉爐余熱回收循環(huán)利用裝置,利用轉爐反應余熱和工業(yè)水吸熱介質,結合列管式分餾裝置,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鍋爐蒸汽,實現(xiàn)了轉爐余熱利用率超過80%,大幅節(jié)約了能源,提高了加熱和分餾效果。
5.發(fā)明了無水氟化氫制備工藝尾氣和廢水治理新工藝,對工藝尾氣采取洗滌、水冷、二級冷凝、硫酸吸附、四級水洗和四級堿洗治理工藝,形成了水洗產品氟硅酸、堿洗產品達標排放廢水和濾渣產品進入石膏廠的循環(huán)清潔經(jīng)濟。
6.采用臭氧與爐窯尾氣(指熱煙氣經(jīng)熱交換器把冷水加熱后排出的低溫煙氣)混合反應,將不溶的NOx反應生成可溶的N205 等高價態(tài)氮氧化物,再經(jīng)三級堿洗,實現(xiàn)脫硝、脫硫和除塵的目的。
7.針對氟化氫制備過程工藝尾氣、爐窯尾氣和爐渣粉塵處理匯集形成的綜合廢水,采取格柵井+反應池,融合化學結晶造粒、藥劑軟化和固液分離技術處理,形成工業(yè)回用水,真正實現(xiàn)了工業(yè)廢水零排放。
經(jīng)凈化處理的各種尾氣符合《無機化學工業(yè)污染物排放標準》(GB31573-2015),經(jīng)處理后的工業(yè)回用水其氟化物含量≤6 mg/m3、水的硬度≤50mg/L,其它指標符合《無機化學工業(yè)污染物排放標準》(GB31573-2015)。項目獲國家授權發(fā)明專利6件,受理發(fā)明專利1件,授權實用新型專利26件。
成果完成人
1.黃天梁  2.丘添明  3.林慶鑫  4.李衛(wèi)東  5.華博文  6.雷游生  7.黃明新  8.袁海明  9.傅瑋興  10.華 鐘  11.邱秋生  12.邱漢林  
成果評價情況
  評價單位: 中國民營科技促進會 報告編號: 202301003018 評價日期: 2023-03-18
  組織單位: 中國民營科技促進會科技成果轉化辦公室 項目負責: 雷智旺、李育春 成果管理: 13681439210
評價意見
一、提供的資料符合評價要求。
二、項目取得以下創(chuàng)新性成果:
1.創(chuàng)新開發(fā)了攪拌與碾碎雙功能的分段布置式攪籠技術,優(yōu)化反應條件,螢石粉原料轉化率達到97.6%,比優(yōu)化前提高了2.3%,實現(xiàn)了廢渣資源化利用。
2.創(chuàng)新開發(fā)了反應轉爐余熱回收循環(huán)利用裝置,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鍋爐蒸汽,實現(xiàn)了轉爐余熱利用率超過80%,每年節(jié)省標煤1758噸。
3.發(fā)明了無水氟化氫工藝尾氣四級水洗和四級堿洗治理新工藝,實現(xiàn)了清潔生產。
4.采用臭氧與爐窯尾氣混合反應,經(jīng)三級堿洗,實現(xiàn)了硝硫塵綜合治理。
5.針對氟化氫制備過程工藝尾氣、爐窯尾氣和爐渣粉塵產生的綜合廢水,通過藥劑軟化等技術,形成工業(yè)回用水,實現(xiàn)了工業(yè)廢水零排放。
三、項目獲授權國家發(fā)明專利6件、受理發(fā)明專利1件,授權實用新型專利26件。
四、本項目集成綠色關鍵工藝完成了年產4萬噸高純無水氟化氫2#、3#生產線綠色技術改造,實現(xiàn)了制造技術綠色化率83%,制造過程綠色化率94%,資源環(huán)境影響度55%,通過了省級綠色工廠認定。產品純度達到99.998%,優(yōu)于GB 7746-2011《工業(yè)無水氟化氫》要求,環(huán)境和經(jīng)濟效益顯著。
評價委員會一致認為,該成果整體技術達到國內領先水平。
評價專家
姓名 工作單位 職稱 從事專業(yè)
嚴 濱 廈門理工學院 正高環(huán)境科學與工程
王建春 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 正高大氣污染治理
羅永晉 福建師范大學 正高廢棄資源綜合治理
陳建華 閩南師范大學 正高化學反應工程
陳 健 龍巖市環(huán)境宣傳教育與監(jiān)控中心 正高環(huán)境工程
張夏紅 龍巖學院 正高化學反應工程
張 奎 福建省杭氟電子材料有限公司 正高氟化工
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